在核電機組的安全體系中,化容系統(tǒng)加氫管線作為關鍵輔助設施,其設備的穩(wěn)定運行直接關系機組冷試與熱試能否順利開展。

4月19日,1號機組化容系統(tǒng)加氫管線流量調節(jié)閥出現了異常嘯音,經核實該閥門上下游壓差高而內部未設計減壓結構,發(fā)現閥門原設計僅在導流錐部分堆焊硬質合金。
結合運行參數、結構特性以及設備異音,蒼南核電技術團隊初步懷疑閥門內部已產生汽蝕問題,后續(xù)解體檢查證實了這一判斷——閥芯部分確實存在明顯汽蝕痕跡。若不及時解決,汽蝕問題將持續(xù)加劇閥門損傷,影響設備可靠性。
協同攻關,探索閥門汽蝕解決方案
4月底,1號機組熱試前夕,面對流量調節(jié)閥的汽蝕難題,設備管理部主動擔當,聯合工程生產各方,深入研討解決方案。技術團隊充分借鑒前序電站同類閥門的成熟應用經驗,結合本項目實際工況以及廠家的產品特點,明確了“優(yōu)化閥門內部結構與材質” 的核心改進方向,力爭以最小的改動降低設備汽蝕風險,并力爭在2臺機組冷試前完成改進。
經過緊鑼密鼓的反復分析論證,最終確定了對閥門進行兩項關鍵優(yōu)化:一是采用兩級減壓閥籠設計,通過分級減壓有效降低閥門內部的壓力差,從根源上減少汽蝕產生的條件;二是選用硬度更高的高碳高鉻馬氏體合金作為閥門關鍵部件材質,大幅提升閥門的抗沖蝕、抗汽蝕能力,從材質層面增強閥門的耐用性,徹底解決閥門汽蝕損傷問題。
多維考量,進一步優(yōu)化加氫管路運行工況
8月,在1、2號機組優(yōu)化閥門結構與材質后,為進一步提升加氫管線運行可靠性,優(yōu)化加氫管路壓力分配,改善閥門整體運行工況,設備管理部并未止步于閥門自身的優(yōu)化,而是從系統(tǒng)的角度出發(fā),將目光投向了整個加氫管路系統(tǒng)。
團隊聯合核安全與執(zhí)照部、運行部、機械部和技術支持部等各專業(yè)與工程各板塊共同探討在閥門上游增加孔板的可行性。孔板作為一種簡單有效的節(jié)流裝置,若能合理應用,可提前對管路內介質進行壓力調節(jié),進一步降低閥門上下游的壓差。
經過全面論證,最終確認在閥門上游增加孔板的方案具備可行性。隨后,設備管理部積極與監(jiān)督站溝通方案細節(jié),在獲得認可后,迅速組織開展孔板安裝工作,為加氫管路的穩(wěn)定運行再添一道“安全屏障”。
高效推進,圓滿完成優(yōu)化升級與驗收工作
在確定優(yōu)化方案后,生產與工程各部門緊密配合,全力推進項目實施。從閥門的返廠優(yōu)化改造,到孔板的現場加工與安裝,再到后續(xù)的補充水壓試驗及役前檢查,每一個環(huán)節(jié)都嚴格按照標準流程執(zhí)行,確保各項工作高質量完成。
9月中旬,1 、2 號機組加氫站流量調節(jié)閥的優(yōu)化改造和上游孔板增加工作已全部落地,補充水壓試驗結果顯示管路密封性良好,役前檢查也未發(fā)現任何問題,所有工作均達到預期目標。
此次加氫站流量調節(jié)閥優(yōu)化升級項目的成功實施,顯著提升了加氫站功能的可靠性,有效降低了設備運行風險,為1號機組的穩(wěn)定運行和2號機組冷試順利開展提供了有力保障。
2號機冷試期間,蒼南核電設備管理部持續(xù)跟蹤該閥門的運行狀態(tài),通過定期巡檢、數據監(jiān)測等方式,及時掌握閥門運行參數變化,確保優(yōu)化效果長期穩(wěn)定。
回顧整個項目推進過程,其面臨著技術難度大、影響范圍廣、接口部門多等多重挑戰(zhàn)。但在各部門的通力協作下,一個個技術難題被成功攻破,項目持續(xù)有序、高效開展,項目大團隊為核電機組的高質量、安全穩(wěn)定運行持續(xù)貢獻力量!
免責聲明:本網轉載自合作媒體、機構或其他網站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。本網所有信息僅供參考,不做交易和服務的根據。本網內容如有侵權或其它問題請及時告之,本網將及時修改或刪除。凡以任何方式登錄本網站或直接、間接使用本網站資料者,視為自愿接受本網站聲明的約束。

