10月31日,紅沿河核電站5號機組自第3次大修后已滿功率運行一個月,汽輪發電機組平均氫氣純度達99.72%以上,較國際電工委員會(IEC)95%的標準高出4.7個百分點,創下國內同類型機組新高,成為核電領域提升本質安全與自主創新的典型標桿。
挑戰:日常補氫成難題
“氫氣純度掉得比預想快”,這是紅沿河核電站運行人員曾經面臨的現實難題。受限于機組初始設計,發電機氫氣純度無法維持高標準運行,運行人員需每日進行充排氫“提純”操作。
核電機組發電機通常采用氫冷技術。充排氫“提純”是為了去除氫氣中的空氣、水分等雜質,避免影響冷卻效率,防止設備腐蝕等隱患,但“提純”操作本身也存在一定風險。

國內首個核電密封油系統全尺寸試驗平臺
破局:打造國內首個全尺寸試驗平臺
針對氫氣純度下降快的“頑疾”,中國廣核集團(簡稱“集團”)組織專家評審并將該課題納入“尖峰計劃”,由紅沿河公司“張立軍創新工作室”牽頭攻關,集團提供專項資源支持。
攻關過程中,技術團隊并未選擇“推倒重來”的高成本路徑,而是另辟蹊徑——自主搭建國內首個核電密封油系統全尺寸試驗平臺,真實模擬機組啟動、定速、變工況、高溶解氣等復雜運行環境。

團隊成員在試驗平臺調整試驗
團隊通過該平臺反復驗證優化,研發出高效霧化噴頭及周向均勻布置方案,大幅提升油氣分離效率;同時對真空泵組、抽氣管路、油箱結構等關鍵環節實施精準改造,使發電機氫氣純度大幅提高,實現質的飛躍。
“不是更換整套系統,而是在現有架構中做‘微創手術’,充分挖掘設備潛力,實現性能躍升。”項目負責人張立軍表示。
突破:為行業貢獻“紅沿河方案”
技術突破帶來顯著成效。5號機組大修后,在無提純操作前提下,發電機氫氣純度連續35天穩定在99.7%以上。根據測算,此項改進實施后,單臺機組每年可節約氫氣約7000 立方米,節省操作人工時2000余小時。
此次攻關有望實現一個燃料循環內“零提純”操作,更形成一套標準化、模塊化解決方案,為破解同類難題提供“紅沿河方案”。
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